Notre moteur d'essai a fonctionné à chaud et la pulvérisation avec une buse secondaire 48/160, une buse de correction d'air 160, un tube mélangeur BE3 et une buse principale de 140 semble fonctionner pour l'instant. Nous pouvons maintenant faire les premiers essais pour mesurer les performances.
Pour ce faire, le rapport global en 3ème vitesse est mesuré 2-3 fois sur le P4. Dans notre cas, le ratio global est de 3,21. Nous pouvons ressaisir cette valeur manuellement lors d'analyses ultérieures afin d'éliminer les erreurs lors de la mesure et d'obtenir des résultats cohérents et reproductibles.
Nous effectuons donc les 3 premiers runs. Si toutes les exécutions sont presque congruentes, nous pouvons supposer que l'expérience a bien fonctionné et que nous avons « connu » un résultat comparable.
Voici le premier résultat.

Il est agréable de voir que, comme prévu, le moteur met très tôt à disposition beaucoup de couple. Cette impression se confirme également lors d'un essai routier sur route. Côté tracteur, le moteur pousse très bien à 3500 17 tr/min, c'est-à-dire pratiquement au ralenti augmenté, avec XNUMX Nm.
De plus, le bruit d'aspiration discret de la solution Polini est agréable. Avec l'adaptateur, Polini a incorporé une petite mais importante astuce. Les ondes sonores se brisent efficacement sur le bord intérieur de l'adaptateur et deviennent ainsi un bruit d'aspiration sonore et discret.
De retour sur le banc d'essai, nous montons la culasse MMW sur notre 210 Polini.
Pour les tests sur banc d'essai, nous avons mis un joint de culasse Polini de 0,5 mm et 0,2 mm d'épaisseur sous celui-ci pour arriver à une dimension d'écrasement comparable de 1,70 mm. Il est absolument déconseillé de sous-coucher une culasse scellée par joint torique avec un joint supplémentaire. Le matériau du joint solide pourrait être pressé dans la rainure du joint torique par la pression de surface en relation avec la charge thermique sur la culasse, l'endommager et ainsi la rendre inutilisable.
À des fins de test, cependant, cela est possible sans aucun problème, après tout, nous ne prévoyons pas un tour du monde mais une série de tests. Si la forme de la chambre de combustion de la culasse MMW s'avérait utilisable, on peut penser à un changement nécessaire à ce stade.
Après 3 autres courses, nous obtenons la belle chaîne de montagnes colorée suivante en comparaison directe.

ROUGE : MMW

BLEU : Worb5

La puissance supplémentaire de la culasse MMW résulte d'une part de la compression légèrement plus élevée et très probablement de la géométrie différente de la chambre de combustion par rapport à la culasse Worb5. Puisque nous avons tous les deux amené les culasses conçues pour une course de 57 mm à la même dimension d'écrasement de 1,7 mm, on peut parler ici d'une comparaison équitable.
Le couple maximum est comme d'habitude à 4700 tr/min et augmente avec la culasse MMW jusqu'à 22 Nm.
À 7000 tr/min, il y a encore 17PS et 17Nm. Certainement bon pour atteindre une vitesse de déplacement moyenne élevée.
On se garde l'expérience avec la culasse MMW pour une course de 60mm. Pas par paresse, mais parce qu'on sait déjà que le moteur réagit positivement à un peu plus de compression.
Car avec la même géométrie de chambre de combustion, mais avec une compression réduite en raison de la plus grande dimension de compression, aucune augmentation de la puissance ou du couple n'est à prévoir.
Un peu plus de bande avec un couple plus élevé et plus de puissance dans la plage de vitesse plus élevée serait souhaitable. Cela nous permettrait de mieux surmonter la résistance à la conduite qui augmente de façon exponentielle avec l'augmentation de la vitesse.
Mmmmh, que pourriez-vous essayer d'autre maintenant ? Déjà souffrant déjà à un niveau élevé, il s'agit après tout d'un moteur qui, grâce à sa sélection judicieuse de composants et à son assemblage, offre des performances tout à fait remarquables.
En parcourant la salle des bancs d'essai, on découvre notre prototype de test de la bgm bigbox -

on devrait quand même essayer ça.

Matin… (:

Seules quelques étapes nous séparent de l'accrochage du moteur à un véhicule d'essai.

En tant que victime d'essai pour notre moteur Polini, nous utilisons celui qui nous est familier Fougère d'Argent Zurück.
Lors du montage de la roue polaire, assurez-vous que la rainure est la Coin croissant frappe exactement.

Puis le Écrou de volant serré à 65Nm. machine à laver N'oubliez pas !

L'arrière tambour de frein est initialement seulement attaché et fixé avec l'écrou.

Dès que le frein arrière est fonctionnel, le tambour de frein peut être fixé avec 110Nm. Cage de fusible et goupille fendue ne doit bien sûr pas manquer.

Nous connectons toujours les commandes au guidon au moteur, c'est-à-dire Gaz-, Commutation ainsi que Cable d'embrayage volonté attaché et ajusté.

Le jeu de la sécurité sur le levier d'embrayage doit être compris entre 1,5 mm et 2 mm afin d'éviter que le câble d'embrayage ne soit actionné lors du passage aux vitesses supérieures et ainsi le Champignon de pression sur le plateau de pression travaux et le Embrayage peut-être même actionné.

Bière ainsi que tuyau de carburant suivre. La bulle d'air dans le tuyau d'huile est intentionnelle. Lors de la première connexion, vous pouvez vérifier si l'huile est pompée dans le carburateur.

Cependant, la bulle d'air ne doit pas être plus grosse qu'illustré ici, sinon il y a un risque que la pompe tourne à vide et qu'il n'y ait plus d'huile transportée vers le carburateur.

Pour la "première cuisson", nous remplissons 1 litre de Super dans un mélange de 1:50 dans le réservoir. Cette quantité de carburant devrait être suffisante pour combler le temps jusqu'à ce que la pompe à huile délivre le précieux jus de lubrification.

Les dernières pièces manquantes sont les volant et Capot de cylindre.

Alors c'est sans feu !

Après avoir chauffé pendant quelques minutes, nous passons d'abord toutes les vitesses une fois et vérifions si toutes les vitesses tiennent et si l'embrayage se désengage correctement.

Un rapide coup d'œil au tuyau d'huile révèle que la pompe fonctionne.

Alors, premier essai sur le banc d'essai avec la configuration suivante :

- Polini 210, Les canaux de sortie, de piston et de trop-plein ne sont pas usinés, Entretoise culasse 1mm.

-OUI 26, Plafond de la chambre flottante Cosal avec alésage supplémentaire, porte-buse également avec alésage supplémentaire

- Buses 48/160 - 160-BE3-un ensemble Gicleurs principaux jouer autour

-Zone d'entrée libérée des bords gênants, les joints adaptés au nouveau contour. Piles de vélocité Polini avec adaptateur et filtre à air Polini.

-Vilebrequin bgm-Pro 60mm

-Echappement route SIP

- Allumage 18° avant JC

-Culasse Worb5

Par mesure de sécurité, nous les vérifions Réglage de l'allumage par mesure d'inversion. Si les tolérances sur le vilebrequin, la roue polaire et la plaque de base sont correctes, les repères doivent être superposés lors du clignotement. Cette fois nous avons fait le marquage 18° sur la roue polaire.

Ok, l'allumage est correct - alors rien ne s'oppose au premier essai de fonctionnement...

Maintenant, cela commence par mesurer le timing et les dernières étapes avant le premier banc d'essai.

Avec un 1mm Joint de base de cylindre nous dit que Disque de degré un angle de débordement de 125° et un angle de sortie de 172°.

Des valeurs avec lesquelles vous devriez absolument essayer plusieurs fois.

Nous essayons également 3 culasses différentes.

MMW pour 57mm ainsi que 60mm Hub et un wrob 5 Culasse pour course 57mm.

Au début, nous ne considérons que la dimension de compression. La culasse MMW pour une course de 57 mm est, comme prévu, un peu serrée à 1,0 mm, un test avec un joint de culasse supplémentaire de chez 0,5mm ou 0,8mm est encore possible. La tête pour course de 60 mm est pratiquement conçue comme une variante de joint de culasse et compense la différence de course de 1,5 mm à travers la chambre de combustion, c'est pourquoi la dimension écrasée de 2,7 mm est, comme prévu, assez élevée.

Cependant, la culasse MMW pour une course de 60 mm laisse également la possibilité d'abaisser à nouveau le cylindre. Cela raccourcit tous les angles de braquage, mais cela se traduit par plus de prévoyance, ce qui pourrait peut-être avoir un effet positif sur le comportement de conduite.

La culasse de Worb5 a également été conçue pour une course de 57 mm, comme on le sait, la dimension de compression sur une course de 57 mm avec cette culasse est assez grande. Dans notre cas, cela se traduit par une dimension de compression tout à fait utilisable de 60 mm avec une course de 1,7 mm sans joint de culasse supplémentaire.

Dans quelle mesure les différentes géométries de chambre de combustion affectent alors la puissance délivrée, nous déterminerons sur notre banc d'essai.

Le montage du carburateur fait également partie de la finition du moteur.

Évidemment, c'est un sujet assez trivial, mais vous pouvez aussi vous tromper habilement ici.

Les amis de l'utilisation libérale du scellant doivent faire preuve de prudence. Le canal sous le carter du carburateur et le trou d'huile dans le carburateur (ici marqué en rouge) doivent rester libres sur les moteurs à graissage séparé. Si les voies d'alimentation sont fermées, le vilebrequin, les roulements de l'alternateur et les cylindres tournent sans huile ; et généralement pas pour longtemps.

Le carburateur SI frugal lui-même est très sensible à une fixation incorrecte.

Si vous en faites trop lorsque vous serrez les vis, vous pourriez plus tard vous battre avec une glissière coincée. Tous les carburateurs SI plus récents ont déjà été améliorés afin que la tête de vis ne puisse plus agir directement sur le guide de la glissière.

A reconnaître par une petite contre-dépouille. Cette astuce peut également être appliquée aux carburateurs plus anciens.

Mais même en dépit de cette mesure préventive, vous devez vous en tenir au couple de 16-18Nm lors du serrage des vis en alternance.

Il existe 2 variantes de la fixation du carburateur qui peuvent être utilisées.

L'« ancienne » version avec goujons ainsi que Écrous à douille existe depuis Largeframes y étaient équipés de carburateurs SI. La nouvelle variante avec un Vis de réglage n'a proposé que le Lusso ou, mieux, les modèles à graissage séparé.

La raison en est simplement la facilité d'installation. Les carburateurs à graissage séparé sont sensiblement longs en raison d'une meilleure accessibilité Vis de réglage du mélange et à une Tige de poussée pour accrocher équipé. Pour une utilisation sur les moteurs à lubrification mixte, le barre de traction peuvent également être facilement échangés. Avant le carburateur dans son Cuve Prenant position, nous coupons la vis de réglage du mélange avec une lime. Cela facilitera la configuration ultérieure.

Merde, en plus...

Cela arrive souvent et avec plaisir.

Lors de l'insertion du carburateur, assurez-vous que le crochet attrape la languette de la pompe à huile.

Si le carburateur est bien vissé comme indiqué sur l'image ci-dessous, d'une part la tige coulissante serait endommagée et d'autre part, le carburateur aurait été désactivé avec succès.

Les goujons pour fixer le carburateur seraient un obstacle lors de l'insertion, c'est pourquoi Piaggio a eu l'idée des vis de réglage. Malheureusement, il y a un petit risque à le simplifier.

La vis à l'arrière dans le sens de la marche se trouve directement au-dessus de la surface de la vanne rotative.

À ce stade, nous oublions celui requis Disque ou Anneau à ressort à utiliser, la vanne rotative sera inévitablement endommagée.

Le carburateur est fixé par pas de 8, 12, 16 Nm.

L'entonnoir Polini n'est fixé qu'avec une seule vis. les Vis de ralenti n'est utilisé que pour l'orientation de l'installation, car l'entonnoir a un trou traversant à ce stade.

Pour le banc d'essai, on se contente de fixer simplement la vis unique en raison du changement de buse attendu. Cependant, dès qu'un réglage de carburateur approprié a été trouvé,
vous devriez obtenir la vis avec threadlocking réparer.

J'ai noté la Stator d'allumage pour les premiers essais, nous l'avons mis au repère "IT", soit un point d'allumage de 18° PMH.

Le carburateur et la zone d'admission sont préparés.

Maintenant, nous pouvons remplir le moteur avec les pièces dont nous avons encore besoin.

Les 4 niveaux de vitesse se présentent sous la forme d'un Transmission Px200 installé.

Changer de croix et les roues dentées sont montées en conséquence.

La croix de commutateur devrait être quelque chose threadlocking . Utilisation

Pignons, Seeger et Anneaux d'épaule peut ensuite être drapé pour créer une jolie image globale.

Le jeu des roues dentées doit être compris entre 0,05 mm et 0,15 mm lors de l'installation. Il est préférable de contrôler le jeu existant avec 2 Jauges d'épaisseur. Avec les nouvelles bagues d'épaule, vous pouvez choisir le jeu plus serré, car les surfaces d'appui des bagues d'épaule rétrécissent encore plus au cours des premiers kilomètres qu'avec les bagues d'épaule déjà utilisées.

Le vilebrequin se rattrape encore avec ça outil adapté raté la bague intérieure du roulement de l'alternateur.

Et le Jeu de roulements à billes implanté.

Les roulements à billes sont avec Spray plus frais refroidi et amené doucement dans vos sièges de roulement en chauffant les moitiés de boîtier.

Les exceptions sont les deux roulements à aiguilles dans la "petite" moitié du boîtier de l'alternateur.

Pour un excellent mixage pop de vos pistes il est primordial de bien Roulements d'alternateur devrait être en sécurité avec le outil de correspondance être guidé.

La B188Les roulements de l'arbre principal doivent recevoir un petit supplément, 1000gr. en forme un marteau devrait suffire comme une douce intercession.

Une fois que tous les repères ont trouvé leur place, ils Joints d'arbre assemblés et puzzles avec le aiguilles la faux conséquences. Les aiguilles individuelles avec Graisse la réparation aide beaucoup. Vous devriez toujours avoir une main ferme. N'oubliez pas de compter, 21 aiguilles devraient fonctionner ici.

Pignon de kick ainsi que Segment sont les derniers composants manquants.

N'oubliez pas! les Ressort de pression le pignon de kick est mieux collé avec de la graisse.

Le vilebrequin est installé et le carter assemblé.

Avec la clé dynamométrique, tout le monde Boulon de boîtier uniformément serré.

L'entraînement de la pompe à huile est installé.

Pour un excellent mixage pop de vos pistes il est primordial de bien Roue à vis sans fin est de 2 Rondelles de butée flanqué. Dans l'image ci-dessous il manque encore un Bague Seeger sert à fixer la roue à vis sans fin.

Nachdem mourir Arbre de pompe à huile est monté avec un peu d'huile, ça peut pignon placé sur le vilebrequin et monté l'embrayage. La plupart des vilebrequins ont un petit rayon vers le bout d'accouplement du côté de l'accouplement. Par conséquent, le biseau du pignon doit pointer vers le vilebrequin lors du montage.

Ici, une fois installé, vous pouvez voir à quel point la lèvre anti-poussière sur la surface d'étanchéité plus large du vilebrequin bgm protège la lèvre d'étanchéité réelle.

Le lien le plus important entre la boîte de vitesses et la manivelle est l'embrayage.

C'est pourquoi nous nous appuyons sur les Embrayage bgm Superstrong.

Conçu pour 10 ressorts, le Superstrong offre de nombreuses possibilités pour faire varier la raideur du ressort.

Dans notre cas, nous utilisons 10 Plumes XL.

Dil moyeu à denture d'arbre est utilisé avec de l'huile.

Pignon d'embrayage et la Emballage de garnituret avec disques en acier suivre.

Lors de l'installation des plaquettes pour la première fois, vous devez ajouter un peu d'huile.

Avec les disques en acier, il faut faire attention au positionnement des Rondelle avec les encoches huitième.

Celui-ci est volontairement déformé de quelques 1/10 mm afin de créer immédiatement le jeu lors de l'actionnement de l'embrayage afin que l'embrayage se sépare proprement.

Le paquet de garniture et le Anneau de verrouillage monté, l'accouplement est prêt à être installé.

Soit dit en passant, tous les accouplements bgm-Superstrong complets sont pré-assemblés pour vous exactement de cette manière. Y compris le réglage du jeu et le contrôle de la liberté de mouvement.

L'autobloquant Écrou à collier nous avons attaché avec 60Nm.

Maintenant que le moteur a été assemblé jusqu'à présent, le cylindre peut être fixé à des fins de test pour mesurer l'angle de contrôle. Beau boulot pour demain :-)

Cela aussi Piles de vitesse Polini et le Dell Orto SI 26 Regardons de plus près. Pourquoi avez-vous besoin de cet entonnoir de toute façon ?

Au final, cela aide simplement le carburateur à aspirer plus d'air et à assurer un meilleur remplissage en gaz frais. Plus de gaz frais inflammables dans le cylindre assurent plus de puissance disponible.

Un plus grand volume d'air doit bien sûr également être alimenté avec plus de carburant. C'est pourquoi Polini en a déjà mis une dans la trompe d'admission des moteurs 200 138 gicleur principal à.

Il y a également une contre-dépouille dans l'entonnoir dans la zone au-dessus de la buse auxiliaire et d'air. Cela remplit la tâche de fournir de l'air, similaire à l'effet de percer l'original Base de filtre SI se pose et aide le carburateur à une accordabilité et une réponse de l'accélérateur nettement meilleures.

Étant donné que le filtre à air réel n'est plus nécessaire en utilisant l'entonnoir Polini, Polini a également mis au point une solution intelligente.

Un filtre à air est monté sur un adaptateur pour le carter du carburateur.

Lors de l'assemblage de la bague d'adaptation, vous devez vous assurer d'avoir toutes les vis sans tête de l'adaptateur, ainsi que toutes les connexions nécessaires sur le carter du carburateur pour Gaz- ainsi que Câble de starter ainsi que la connexion pour le Durite d'huile qui peut réaliser une lubrification séparée.

Le fait que Polini ait déjà inclus une buse principale de 138 mm avec l'ensemble d'entonnoirs donne une idée de combien le débit d'air pourrait être augmenté. À partir d'une taille de buse principale d'environ 130, vous devez prendre quelques précautions avec le carburateur SI pour maintenir l'alimentation en carburant constante.

Tout d'abord, un test de continuité du robinet d'essence devrait être au programme. Pour les moteurs axés sur les performances, le robinet de carburant doit fournir un débit d'au moins 280-300 ml / min. La plupart des robinets d'essence standard échouent dans cette discipline, notre remède est ici Robinet de carburant à débit plus rapide.

À l'exception d'une bonne ventilation du réservoir dans le bouchon de remplissage, ne peut plus être optimisé dans la zone du réservoir.

Dans le carburateur lui-même, cependant, il existe également d'autres goulots d'étranglement qui peuvent avoir un effet désagréable sur le bilan de carburant.

La petite chambre à flotteur du carburateur SI doit être constamment alimentée en essence à pleine charge.

Malheureusement, le jus qui donne l'énergie doit d'abord passer par le chas de l'aiguille "valve à aiguille du nageur".

La meilleure façon de le faire est de l'échanger Couvercle de chambre à flotteur contre la variante du carburateur Cosa à partir.

A droite la couverture SI normale, à gauche la version Cosa.

En plus de la aiguille à flotteur plus grande, l'alésage de soupape et le siège d'aiguille sont également nettement plus grands.

Nous augmentons également l'entrée de la vanne à pointeau à flotteur à 3 mm.

Maintenant, nous avons tout fait pour que la chambre à flotteur soit pleine de jus dans chaque situation de conduite.

Cependant, le carburateur nous réserve encore un goulot d'étranglement caché.

L'entrée de la chambre du flotteur à l'ensemble de buse.

Le carburant doit se précipiter vers le jet principal le plus rapidement possible à travers le petit trou au centre de l'image.

Le nœud du problème ici est que l'alésage est trop petit à 1,5 mm d'une certaine zone de buse principale. Approximativement comparable à un jet principal de 150. Afin d'assurer un déplacement libre ici, le canal est percé à 2 mm. Le trou de gauche sert uniquement à alimenter le système de starter et ne nécessite aucune attention supplémentaire.

Avec l'apparition du Polini 210, un rêve est devenu réalité pour de nombreux pilotes de scooter.

Couple Polini éprouvé dans une robe en aluminium du sous-sol de vitesse avec peu d'effort. Sur le premier "moteur de test" avec une course de 57 mm, cette hypothèse a été constamment confirmée.

Polini a récemment commencé à proposer d'autres jouets intéressants pour augmenter les performances et, surtout, pour augmenter le plaisir de conduire. En plus des déjà disponibles Entonnoir d'admission pour le carburateur SI d'origine, Polini a annoncé l'apparition d'un nouveau cylindre spécialement conçu pour une course de 60 mm avec un vilebrequin correspondant à une course de 60 mm, c'est-à-dire un Polini 221.

Inspirés par ces développements, nous avons décidé de construire un moteur complet à des fins de test. D'abord avec le 210 Polini, celui-ci laissera la place au grand frère qui, espérons-le, sera bientôt disponible.

Nous faisons donc d'abord glisser les jouets suivants jusqu'à notre banc d'essai, ou tout d'abord jusqu'à l'atelier pour l'assemblage.

Kit cylindre Polini 210, culasse MMW et Worb5, entonnoir d'admission Polini pour carburateur SI, carburateur SI 26mm et un vilebrequin bgm PRO course de 60 mm.

Nous examinons de plus près toutes les pièces et préparons tout pour l'installation.

La première considération est le carter du moteur, c'est là que tous les jouets emménageront plus tard.

Les nouveaux carters de moteur PX200 ne sont actuellement disponibles que chez Malossi. Hormis le canal de distribution, rien n'a changé sur le carter du moteur.

Nous portons une attention particulière à l'entrée de la vanne rotative. Afin de ne pas trop y obstruer les gaz frais à écoulement rapide, nous supprimons les bavures et les bords fabriqués en usine. De plus, l'entrée ne sera pas révisée.

Au cœur du moteur, nous utilisons le vilebrequin BGM. Des angles de contrôle d'admission optimaux aideront notre moteur d'essai à fonctionner en douceur sur une large plage de vitesses.

Le vilebrequin BGM offre également la possibilité d'installer une bague d'étanchéité d'arbre FPM avec une lèvre anti-poussière côté alternateur grâce à une plus grande surface d'étanchéité sur le cône d'alternateur. Par rapport aux joints d'arbre habituels en NBR, le Joints d'arbre FPM une durée de conservation nettement plus élevée.

Ensuite, regardons "l'entonnoir Polini"...