Notre moteur d'essai a fonctionné à chaud et la pulvérisation avec une buse secondaire 48/160, une buse de correction d'air 160, un tube mélangeur BE3 et une buse principale de 140 semble fonctionner pour l'instant. Nous pouvons maintenant faire les premiers essais pour mesurer les performances.
Pour ce faire, le rapport global en 3ème vitesse est mesuré 2-3 fois sur le P4. Dans notre cas, le ratio global est de 3,21. Nous pouvons ressaisir cette valeur manuellement lors d'analyses ultérieures afin d'éliminer les erreurs lors de la mesure et d'obtenir des résultats cohérents et reproductibles.
Nous effectuons donc les 3 premiers runs. Si toutes les exécutions sont presque congruentes, nous pouvons supposer que l'expérience a bien fonctionné et que nous avons « connu » un résultat comparable.
Voici le premier résultat.

Il est agréable de voir que, comme prévu, le moteur met très tôt à disposition beaucoup de couple. Cette impression se confirme également lors d'un essai routier sur route. Côté tracteur, le moteur pousse très bien à 3500 17 tr/min, c'est-à-dire pratiquement au ralenti augmenté, avec XNUMX Nm.
De plus, le bruit d'aspiration discret de la solution Polini est agréable. Avec l'adaptateur, Polini a incorporé une petite mais importante astuce. Les ondes sonores se brisent efficacement sur le bord intérieur de l'adaptateur et deviennent ainsi un bruit d'aspiration sonore et discret.
De retour sur le banc d'essai, nous montons la culasse MMW sur notre 210 Polini.
Pour les tests sur banc d'essai, nous avons mis un joint de culasse Polini de 0,5 mm et 0,2 mm d'épaisseur sous celui-ci pour arriver à une dimension d'écrasement comparable de 1,70 mm. Il est absolument déconseillé de sous-coucher une culasse scellée par joint torique avec un joint supplémentaire. Le matériau du joint solide pourrait être pressé dans la rainure du joint torique par la pression de surface en relation avec la charge thermique sur la culasse, l'endommager et ainsi la rendre inutilisable.
À des fins de test, cependant, cela est possible sans aucun problème, après tout, nous ne prévoyons pas un tour du monde mais une série de tests. Si la forme de la chambre de combustion de la culasse MMW s'avérait utilisable, on peut penser à un changement nécessaire à ce stade.
Après 3 autres courses, nous obtenons la belle chaîne de montagnes colorée suivante en comparaison directe.

ROUGE : MMW

BLEU : Worb5

La puissance supplémentaire de la culasse MMW résulte d'une part de la compression légèrement plus élevée et très probablement de la géométrie différente de la chambre de combustion par rapport à la culasse Worb5. Puisque nous avons tous les deux amené les culasses conçues pour une course de 57 mm à la même dimension d'écrasement de 1,7 mm, on peut parler ici d'une comparaison équitable.
Le couple maximum est comme d'habitude à 4700 tr/min et augmente avec la culasse MMW jusqu'à 22 Nm.
À 7000 tr/min, il y a encore 17PS et 17Nm. Certainement bon pour atteindre une vitesse de déplacement moyenne élevée.
On se garde l'expérience avec la culasse MMW pour une course de 60mm. Pas par paresse, mais parce qu'on sait déjà que le moteur réagit positivement à un peu plus de compression.
Car avec la même géométrie de chambre de combustion, mais avec une compression réduite en raison de la plus grande dimension de compression, aucune augmentation de la puissance ou du couple n'est à prévoir.
Un peu plus de bande avec un couple plus élevé et plus de puissance dans la plage de vitesse plus élevée serait souhaitable. Cela nous permettrait de mieux surmonter la résistance à la conduite qui augmente de façon exponentielle avec l'augmentation de la vitesse.
Mmmmh, que pourriez-vous essayer d'autre maintenant ? Déjà souffrant déjà à un niveau élevé, il s'agit après tout d'un moteur qui, grâce à sa sélection judicieuse de composants et à son assemblage, offre des performances tout à fait remarquables.
En parcourant la salle des bancs d'essai, on découvre notre prototype de test de la bgm bigbox -

on devrait quand même essayer ça.

Matin… (:

Seules quelques étapes nous séparent de l'accrochage du moteur à un véhicule d'essai.

En tant que victime d'essai pour notre moteur Polini, nous utilisons celui qui nous est familier Fougère d'Argent Zurück.
Lors du montage de la roue polaire, assurez-vous que la rainure est la Coin croissant frappe exactement.

Puis le Écrou de volant serré à 65Nm. machine à laver N'oubliez pas !

L'arrière tambour de frein est initialement seulement attaché et fixé avec l'écrou.

Dès que le frein arrière est fonctionnel, le tambour de frein peut être fixé avec 110Nm. Cage de fusible et goupille fendue ne doit bien sûr pas manquer.

Nous connectons toujours les commandes au guidon au moteur, c'est-à-dire Gaz-, Commutation ainsi que Cable d'embrayage volonté attaché et ajusté.

Le jeu de la sécurité sur le levier d'embrayage doit être compris entre 1,5 mm et 2 mm afin d'éviter que le câble d'embrayage ne soit actionné lors du passage aux vitesses supérieures et ainsi le Champignon de pression sur le plateau de pression travaux et le Embrayage peut-être même actionné.

Bière ainsi que tuyau de carburant suivre. La bulle d'air dans le tuyau d'huile est intentionnelle. Lors de la première connexion, vous pouvez vérifier si l'huile est pompée dans le carburateur.

Cependant, la bulle d'air ne doit pas être plus grosse qu'illustré ici, sinon il y a un risque que la pompe tourne à vide et qu'il n'y ait plus d'huile transportée vers le carburateur.

Pour la "première cuisson", nous remplissons 1 litre de Super dans un mélange de 1:50 dans le réservoir. Cette quantité de carburant devrait être suffisante pour combler le temps jusqu'à ce que la pompe à huile délivre le précieux jus de lubrification.

Les dernières pièces manquantes sont les volant et Capot de cylindre.

Alors c'est sans feu !

Après avoir chauffé pendant quelques minutes, nous passons d'abord toutes les vitesses une fois et vérifions si toutes les vitesses tiennent et si l'embrayage se désengage correctement.

Un rapide coup d'œil au tuyau d'huile révèle que la pompe fonctionne.

Alors, premier essai sur le banc d'essai avec la configuration suivante :

- Polini 210, Les canaux de sortie, de piston et de trop-plein ne sont pas usinés, Entretoise culasse 1mm.

-OUI 26, Plafond de la chambre flottante Cosal avec alésage supplémentaire, porte-buse également avec alésage supplémentaire

- Buses 48/160 - 160-BE3-un ensemble Gicleurs principaux jouer autour

-Zone d'entrée libérée des bords gênants, les joints adaptés au nouveau contour. Piles de vélocité Polini avec adaptateur et filtre à air Polini.

-Vilebrequin bgm-Pro 60mm

-Echappement route SIP

- Allumage 18° avant JC

-Culasse Worb5

Par mesure de sécurité, nous les vérifions Réglage de l'allumage par mesure d'inversion. Si les tolérances sur le vilebrequin, la roue polaire et la plaque de base sont correctes, les repères doivent être superposés lors du clignotement. Cette fois nous avons fait le marquage 18° sur la roue polaire.

Ok, l'allumage est correct - alors rien ne s'oppose au premier essai de fonctionnement...

Maintenant, cela commence par mesurer le timing et les dernières étapes avant le premier banc d'essai.

Avec un 1mm Joint de base de cylindre nous dit que Disque de degré un angle de débordement de 125° et un angle de sortie de 172°.

Des valeurs avec lesquelles vous devriez absolument essayer plusieurs fois.

Nous essayons également 3 culasses différentes.

MMW pour 57mm ainsi que 60mm Hub et un wrob 5 Culasse pour course 57mm.

Au début, nous ne considérons que la dimension de compression. La culasse MMW pour une course de 57 mm est, comme prévu, un peu serrée à 1,0 mm, un test avec un joint de culasse supplémentaire de chez 0,5mm ou 0,8mm est encore possible. La tête pour course de 60 mm est pratiquement conçue comme une variante de joint de culasse et compense la différence de course de 1,5 mm à travers la chambre de combustion, c'est pourquoi la dimension écrasée de 2,7 mm est, comme prévu, assez élevée.

Cependant, la culasse MMW pour une course de 60 mm laisse également la possibilité d'abaisser à nouveau le cylindre. Cela raccourcit tous les angles de braquage, mais cela se traduit par plus de prévoyance, ce qui pourrait peut-être avoir un effet positif sur le comportement de conduite.

La culasse de Worb5 a également été conçue pour une course de 57 mm, comme on le sait, la dimension de compression sur une course de 57 mm avec cette culasse est assez grande. Dans notre cas, cela se traduit par une dimension de compression tout à fait utilisable de 60 mm avec une course de 1,7 mm sans joint de culasse supplémentaire.

Dans quelle mesure les différentes géométries de chambre de combustion affectent alors la puissance délivrée, nous déterminerons sur notre banc d'essai.

Le montage du carburateur fait également partie de la finition du moteur.

Évidemment, c'est un sujet assez trivial, mais vous pouvez aussi vous tromper habilement ici.

Les amis de l'utilisation libérale du scellant doivent faire preuve de prudence. Le canal sous le carter du carburateur et le trou d'huile dans le carburateur (ici marqué en rouge) doivent rester libres sur les moteurs à graissage séparé. Si les voies d'alimentation sont fermées, le vilebrequin, les roulements de l'alternateur et les cylindres tournent sans huile ; et généralement pas pour longtemps.

Le carburateur SI frugal lui-même est très sensible à une fixation incorrecte.

Si vous en faites trop lorsque vous serrez les vis, vous pourriez plus tard vous battre avec une glissière coincée. Tous les carburateurs SI plus récents ont déjà été améliorés afin que la tête de vis ne puisse plus agir directement sur le guide de la glissière.

A reconnaître par une petite contre-dépouille. Cette astuce peut également être appliquée aux carburateurs plus anciens.

Mais même en dépit de cette mesure préventive, vous devez vous en tenir au couple de 16-18Nm lors du serrage des vis en alternance.

Il existe 2 variantes de la fixation du carburateur qui peuvent être utilisées.

L'« ancienne » version avec goujons ainsi que Écrous à douille existe depuis Largeframes y étaient équipés de carburateurs SI. La nouvelle variante avec un Vis de réglage n'a proposé que le Lusso ou, mieux, les modèles à graissage séparé.

La raison en est simplement la facilité d'installation. Les carburateurs à graissage séparé sont sensiblement longs en raison d'une meilleure accessibilité Vis de réglage du mélange et à une Tige de poussée pour accrocher équipé. Pour une utilisation sur les moteurs à lubrification mixte, le barre de traction peuvent également être facilement échangés. Avant le carburateur dans son Cuve Prenant position, nous coupons la vis de réglage du mélange avec une lime. Cela facilitera la configuration ultérieure.

Merde, en plus...

Cela arrive souvent et avec plaisir.

Lors de l'insertion du carburateur, assurez-vous que le crochet attrape la languette de la pompe à huile.

Si le carburateur est bien vissé comme indiqué sur l'image ci-dessous, d'une part la tige coulissante serait endommagée et d'autre part, le carburateur aurait été désactivé avec succès.

Les goujons pour fixer le carburateur seraient un obstacle lors de l'insertion, c'est pourquoi Piaggio a eu l'idée des vis de réglage. Malheureusement, il y a un petit risque à le simplifier.

La vis à l'arrière dans le sens de la marche se trouve directement au-dessus de la surface de la vanne rotative.

À ce stade, nous oublions celui requis Disque ou Anneau à ressort à utiliser, la vanne rotative sera inévitablement endommagée.

Le carburateur est fixé par pas de 8, 12, 16 Nm.

L'entonnoir Polini n'est fixé qu'avec une seule vis. les Vis de ralenti n'est utilisé que pour l'orientation de l'installation, car l'entonnoir a un trou traversant à ce stade.

Pour le banc d'essai, on se contente de fixer simplement la vis unique en raison du changement de buse attendu. Cependant, dès qu'un réglage de carburateur approprié a été trouvé,
vous devriez obtenir la vis avec threadlocking réparer.

J'ai noté la Stator d'allumage pour les premiers essais, nous l'avons mis au repère "IT", soit un point d'allumage de 18° PMH.

Avec l'apparition du nouveau cylindre Polini Evolution, le célèbre Le cylindre en fonte Polini a également reçu une mise à niveau et a maintenant l'ajout "Racing" dans la désignation. Une culasse vraiment massive avec une surface de refroidissement agrandie, une chambre de combustion usinée CNC et un joint en cuivre.

En raison de l'épaisseur du matériau fortement augmentée et de l'utilisation d'un joint de culasse comme sur les cylindres Evolution, les fuites sur la culasse - à condition qu'elle soit correctement installée - appartiennent désormais au passé.

Heureusement, Polini propose le nouveau Culasse de course aussi comme pièce de rechange qui peut être adaptée à n'importe quel "vieux" Polini. Ceux nécessaires au montage goujons de cylindre plus longs Pour fixer la culasse plus solide, un joint de culasse est inclus dans la livraison. Nous recommandons ceci pour le vissage Noix M7 de Naraku.

En raison de l'augmentation de la capacité de refroidissement, Polini a donné à la nouvelle culasse de course un peu plus de compression.

Nous avons mesuré la différence pour vous avec une burette.

Par rapport à son prédécesseur avec un volume de chambre de combustion de 16,8 cm15,9, la nouvelle culasse est dotée d'un volume de chambre de combustion de 8,7 cm1 et augmente ainsi la compression géométrique de 9,1:1 à XNUMX:XNUMX.

Nous avons simulé le volume du joint de culasse en le mesurant avec de la graisse.

La compression discrètement augmentée, associée à la forme plus moderne de la chambre de combustion, aide la fonte grise Polini à atteindre plus de couple et de puissance sans provoquer de surcharge thermique sur la culasse. Bien entendu, cela ne s'applique que si le moteur est correctement réglé. Bien entendu, la nouvelle culasse ne corrige pas un mauvais réglage du carburateur et de l'allumage.

Pour être du bon côté, vous devez re-déterminer la dimension de pincement après l'assemblage et ajuster le calage de l'allumage en fonction de la configuration du moteur. Avec une compression accrue, il peut être nécessaire de sélectionner le point d'allumage un peu plus tard (c'est-à-dire moins de degrés avant le PMH).

La nouvelle culasse Polini est également intéressante pour la classe 5 de l'ESC, puisqu'elle est homologuée en classe 2012a depuis 5.

Le carburateur et la zone d'admission sont préparés.

Maintenant, nous pouvons remplir le moteur avec les pièces dont nous avons encore besoin.

Les 4 niveaux de vitesse se présentent sous la forme d'un Transmission Px200 installé.

Changer de croix et les roues dentées sont montées en conséquence.

La croix de commutateur devrait être quelque chose threadlocking . Utilisation

Pignons, Seeger et Anneaux d'épaule peut ensuite être drapé pour créer une jolie image globale.

Le jeu des roues dentées doit être compris entre 0,05 mm et 0,15 mm lors de l'installation. Il est préférable de contrôler le jeu existant avec 2 Jauges d'épaisseur. Avec les nouvelles bagues d'épaule, vous pouvez choisir le jeu plus serré, car les surfaces d'appui des bagues d'épaule rétrécissent encore plus au cours des premiers kilomètres qu'avec les bagues d'épaule déjà utilisées.

Le vilebrequin se rattrape encore avec ça outil adapté raté la bague intérieure du roulement de l'alternateur.

Et le Jeu de roulements à billes implanté.

Les roulements à billes sont avec Spray plus frais refroidi et amené doucement dans vos sièges de roulement en chauffant les moitiés de boîtier.

Les exceptions sont les deux roulements à aiguilles dans la "petite" moitié du boîtier de l'alternateur.

Pour un excellent mixage pop de vos pistes il est primordial de bien Roulements d'alternateur devrait être en sécurité avec le outil de correspondance être guidé.

La B188Les roulements de l'arbre principal doivent recevoir un petit supplément, 1000gr. en forme un marteau devrait suffire comme une douce intercession.

Une fois que tous les repères ont trouvé leur place, ils Joints d'arbre assemblés et puzzles avec le aiguilles la faux conséquences. Les aiguilles individuelles avec Graisse la réparation aide beaucoup. Vous devriez toujours avoir une main ferme. N'oubliez pas de compter, 21 aiguilles devraient fonctionner ici.

Pignon de kick ainsi que Segment sont les derniers composants manquants.

N'oubliez pas! les Ressort de pression le pignon de kick est mieux collé avec de la graisse.

Le vilebrequin est installé et le carter assemblé.

Avec la clé dynamométrique, tout le monde Boulon de boîtier uniformément serré.

L'entraînement de la pompe à huile est installé.

Pour un excellent mixage pop de vos pistes il est primordial de bien Roue à vis sans fin est de 2 Rondelles de butée flanqué. Dans l'image ci-dessous il manque encore un Bague Seeger sert à fixer la roue à vis sans fin.

Nachdem mourir Arbre de pompe à huile est monté avec un peu d'huile, ça peut pignon placé sur le vilebrequin et monté l'embrayage. La plupart des vilebrequins ont un petit rayon vers le bout d'accouplement du côté de l'accouplement. Par conséquent, le biseau du pignon doit pointer vers le vilebrequin lors du montage.

Ici, une fois installé, vous pouvez voir à quel point la lèvre anti-poussière sur la surface d'étanchéité plus large du vilebrequin bgm protège la lèvre d'étanchéité réelle.

Le lien le plus important entre la boîte de vitesses et la manivelle est l'embrayage.

C'est pourquoi nous nous appuyons sur les Embrayage bgm Superstrong.

Conçu pour 10 ressorts, le Superstrong offre de nombreuses possibilités pour faire varier la raideur du ressort.

Dans notre cas, nous utilisons 10 Plumes XL.

Dil moyeu à denture d'arbre est utilisé avec de l'huile.

Pignon d'embrayage et la Emballage de garnituret avec disques en acier suivre.

Lors de l'installation des plaquettes pour la première fois, vous devez ajouter un peu d'huile.

Avec les disques en acier, il faut faire attention au positionnement des Rondelle avec les encoches huitième.

Celui-ci est volontairement déformé de quelques 1/10 mm afin de créer immédiatement le jeu lors de l'actionnement de l'embrayage afin que l'embrayage se sépare proprement.

Le paquet de garniture et le Anneau de verrouillage monté, l'accouplement est prêt à être installé.

Soit dit en passant, tous les accouplements bgm-Superstrong complets sont pré-assemblés pour vous exactement de cette manière. Y compris le réglage du jeu et le contrôle de la liberté de mouvement.

L'autobloquant Écrou à collier nous avons attaché avec 60Nm.

Maintenant que le moteur a été assemblé jusqu'à présent, le cylindre peut être fixé à des fins de test pour mesurer l'angle de contrôle. Beau boulot pour demain :-)

Cela aussi Piles de vitesse Polini et le Dell Orto SI 26 Regardons de plus près. Pourquoi avez-vous besoin de cet entonnoir de toute façon ?

Au final, cela aide simplement le carburateur à aspirer plus d'air et à assurer un meilleur remplissage en gaz frais. Plus de gaz frais inflammables dans le cylindre assurent plus de puissance disponible.

Un plus grand volume d'air doit bien sûr également être alimenté avec plus de carburant. C'est pourquoi Polini en a déjà mis une dans la trompe d'admission des moteurs 200 138 gicleur principal à.

Il y a également une contre-dépouille dans l'entonnoir dans la zone au-dessus de la buse auxiliaire et d'air. Cela remplit la tâche de fournir de l'air, similaire à l'effet de percer l'original Base de filtre SI se pose et aide le carburateur à une accordabilité et une réponse de l'accélérateur nettement meilleures.

Étant donné que le filtre à air réel n'est plus nécessaire en utilisant l'entonnoir Polini, Polini a également mis au point une solution intelligente.

Un filtre à air est monté sur un adaptateur pour le carter du carburateur.

Lors de l'assemblage de la bague d'adaptation, vous devez vous assurer d'avoir toutes les vis sans tête de l'adaptateur, ainsi que toutes les connexions nécessaires sur le carter du carburateur pour Gaz- ainsi que Câble de starter ainsi que la connexion pour le Durite d'huile qui peut réaliser une lubrification séparée.

Le fait que Polini ait déjà inclus une buse principale de 138 mm avec l'ensemble d'entonnoirs donne une idée de combien le débit d'air pourrait être augmenté. À partir d'une taille de buse principale d'environ 130, vous devez prendre quelques précautions avec le carburateur SI pour maintenir l'alimentation en carburant constante.

Tout d'abord, un test de continuité du robinet d'essence devrait être au programme. Pour les moteurs axés sur les performances, le robinet de carburant doit fournir un débit d'au moins 280-300 ml / min. La plupart des robinets d'essence standard échouent dans cette discipline, notre remède est ici Robinet de carburant à débit plus rapide.

À l'exception d'une bonne ventilation du réservoir dans le bouchon de remplissage, ne peut plus être optimisé dans la zone du réservoir.

Dans le carburateur lui-même, cependant, il existe également d'autres goulots d'étranglement qui peuvent avoir un effet désagréable sur le bilan de carburant.

La petite chambre à flotteur du carburateur SI doit être constamment alimentée en essence à pleine charge.

Malheureusement, le jus qui donne l'énergie doit d'abord passer par le chas de l'aiguille "valve à aiguille du nageur".

La meilleure façon de le faire est de l'échanger Couvercle de chambre à flotteur contre la variante du carburateur Cosa à partir.

A droite la couverture SI normale, à gauche la version Cosa.

En plus de la aiguille à flotteur plus grande, l'alésage de soupape et le siège d'aiguille sont également nettement plus grands.

Nous augmentons également l'entrée de la vanne à pointeau à flotteur à 3 mm.

Maintenant, nous avons tout fait pour que la chambre à flotteur soit pleine de jus dans chaque situation de conduite.

Cependant, le carburateur nous réserve encore un goulot d'étranglement caché.

L'entrée de la chambre du flotteur à l'ensemble de buse.

Le carburant doit se précipiter vers le jet principal le plus rapidement possible à travers le petit trou au centre de l'image.

Le nœud du problème ici est que l'alésage est trop petit à 1,5 mm d'une certaine zone de buse principale. Approximativement comparable à un jet principal de 150. Afin d'assurer un déplacement libre ici, le canal est percé à 2 mm. Le trou de gauche sert uniquement à alimenter le système de starter et ne nécessite aucune attention supplémentaire.

Avec l'apparition du Polini 210, un rêve est devenu réalité pour de nombreux pilotes de scooter.

Couple Polini éprouvé dans une robe en aluminium du sous-sol de vitesse avec peu d'effort. Sur le premier "moteur de test" avec une course de 57 mm, cette hypothèse a été constamment confirmée.

Polini a récemment commencé à proposer d'autres jouets intéressants pour augmenter les performances et, surtout, pour augmenter le plaisir de conduire. En plus des déjà disponibles Entonnoir d'admission pour le carburateur SI d'origine, Polini a annoncé l'apparition d'un nouveau cylindre spécialement conçu pour une course de 60 mm avec un vilebrequin correspondant à une course de 60 mm, c'est-à-dire un Polini 221.

Inspirés par ces développements, nous avons décidé de construire un moteur complet à des fins de test. D'abord avec le 210 Polini, celui-ci laissera la place au grand frère qui, espérons-le, sera bientôt disponible.

Nous faisons donc d'abord glisser les jouets suivants jusqu'à notre banc d'essai, ou tout d'abord jusqu'à l'atelier pour l'assemblage.

Kit cylindre Polini 210, culasse MMW et Worb5, entonnoir d'admission Polini pour carburateur SI, carburateur SI 26mm et un vilebrequin bgm PRO course de 60 mm.

Nous examinons de plus près toutes les pièces et préparons tout pour l'installation.

La première considération est le carter du moteur, c'est là que tous les jouets emménageront plus tard.

Les nouveaux carters de moteur PX200 ne sont actuellement disponibles que chez Malossi. Hormis le canal de distribution, rien n'a changé sur le carter du moteur.

Nous portons une attention particulière à l'entrée de la vanne rotative. Afin de ne pas trop y obstruer les gaz frais à écoulement rapide, nous supprimons les bavures et les bords fabriqués en usine. De plus, l'entrée ne sera pas révisée.

Au cœur du moteur, nous utilisons le vilebrequin BGM. Des angles de contrôle d'admission optimaux aideront notre moteur d'essai à fonctionner en douceur sur une large plage de vitesses.

Le vilebrequin BGM offre également la possibilité d'installer une bague d'étanchéité d'arbre FPM avec une lèvre anti-poussière côté alternateur grâce à une plus grande surface d'étanchéité sur le cône d'alternateur. Par rapport aux joints d'arbre habituels en NBR, le Joints d'arbre FPM une durée de conservation nettement plus élevée.

Ensuite, regardons "l'entonnoir Polini"...

Ludwig & Scherer sont LES gourous de l'échappement à deux temps ! Surtout avec le Smallframemoteur, un gros coup chasse le suivant. Le premier album officiel, le Hammmerzombie, est notre favori de longue date Smallframe au feu. les "Grande Bertha" a été spécialement développé pour les vérins Parmakit SP09. Avec une belle plage de régime large, le moteur tourne librement et les 20 CV+ se craquent facilement. Du "Franz" est actuellement considéré comme à la pointe de la technologie en matière de performances maximales sur une large plage de vitesses. L'échappement fonctionne mieux aux temps d'échappement autour de 190-185°. Avec un Polini 133 usiné, un arbre bgm de 54 mm, un allumage Vespatronic et un carburateur Mikuni de 30 mm (HD 290, aiguille 5EN68, ND 20) notre Alex a atteint 27 CV sur la roue arrière sur notre banc d'essai.

À la dernière minute, notre Alex a atteint le "Magie du feu" Échappement. En comparaison directe avec Franz, il démarre un peu plus tard, mais culmine nettement plus haut et élargit la bande de 1.000 29 tr/min. 126 PS sur la fonte grise Polini sont une annonce. La recommandation pour la synchronisation est de 190 ° pour les ports de transfert et de 192-XNUMX ° pour le temps d'échappement. La qualité de traitement, les supports, les amortisseurs et l'ajustement ne laissent rien à désirer ! Les plantes sont là pour Châssis avec ainsi que pour Châssis sans coffre à bagages à gauche.

Echappement Vespa BigBox Vespa

Développement d'un nouveau système d'échappement Vespa - la Vespa BigBox de Scooter Center

Après que Mark et nous-mêmes avons amené la Lambretta BIG BOX jusqu'à ce que nous ne puissions qu'attendre le fabricant et, tout au plus, émettre des rappels, nous avons envoyé quelques jeux de coquilles d'échappement PX à Doncaster.

Mark a toutes ses idées concernant PX GRANDE BOÎTE mis en œuvre directement après l'Eurolambretta. Lundi matin, le PX 200 BIG BOX était enfin là dans la boutique. Quelques minutes plus tard, l'ordinateur du banc d'essai a démarré et les jeux ont pu commencer.

Essai de grande boîte d'échappement de Vespa

Il a été testé sur :

Achetez Vespa BigBox ici

 

Tableaux de performances d'échappement Vespa

Voici une petite sélection de schémas. Uwe a fait beaucoup plus de runs que nous publierons au cours des prochains jours.

Après avoir sniffé notre plus jeune « performance » sur le banc d'essai hier, nous allons effectuer quelques tests supplémentaires aujourd'hui.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous occupons du réglage du carburateur et de l'optimisation de l'entraînement.

Contrairement au schéma que vous avez vu hier, le carburateur CVK implanté une tuyère principale 104 au lieu d'une 106.

Dans le domaine de l'entraînement, nous avons que Poids sur 15,5g dans le malossi Multivar augmenté et les originaux Embrayage Piaggio 125 avec du rouge ressorts d'embrayage Malossi équipé.

Étant donné que les moteurs à 4 temps ont généralement une bande beaucoup plus large que les moteurs à 2 temps, l'idée sous-jacente est que la puissance, qui est déjà disponible à des vitesses inférieures avec plus de couple, peut être utilisée sur une plage de vitesse plus large et ainsi atteindre un un peu plus de vitesse de pointe.

En comparaison:

La courbe rouge montre la première portée.

Avec une augmentation de vitesse de 9500 tr/min à 10-20Km/h, le comportement de conduite semblait très approximatif.
La vitesse de travail du variateur est quelque peu élevée à environ 9000 110 tr/min, car il y a encore très peu de couple à cette vitesse. En raison du réglage un peu trop riche du carburateur, il s'est arrêté à environ XNUMX km / h.

Courbe verte :

Après quelques tentatives, des poids plus lourds de 15,5 grammes arriveront ici. et des ressorts d'embrayage plus durs (rouge Malossi) sont utilisés. La vitesse de démarrage est nettement inférieure à 7500 30 tr/min et le moteur fournit nettement plus de couple à cette vitesse. Facile à lire grâce à l'augmentation plus rapide de la sortie jusqu'à 130 km / h. En raison du réglage du carburateur pauvre, le moteur tourne maintenant plus librement et, couplé au niveau de vitesse inférieur, il peut être tourné rapidement à des vitesses plus élevées de plus de XNUMX km / h.

Courbe bleue :

Pratiquement tout comme la courbe verte, mais pour l'amateur d'acoustique sans DB killer ... :-)
Le limiteur de volume avale quelques pourcents du précieux travail effectué, mais heureusement peu.

Bravo!

Invité sur notre banc d'essai, notre employé Manuel avec sa Derbi GP1 125 @ 280ccm et un concept moteur très puissant.

Même si l'apparence discrète de la GP1 fait monter les larmes aux yeux, le moteur très puissant fait immédiatement sourire le conducteur.
Lorsque la construction du moteur de ce projet a commencé, Malossi n'avait probablement qu'un seul Cylindres pour les moteurs 300 Réfléchi sur.

Donc on sert ici Vilebrequin KB-Racing avec une course de 63 mm des 300 moteurs comme base d'un Cylindre Malossi 270cc, qui était en fait destiné aux plus petits moteurs 250.

Pour que le vilebrequin et le piston puissent entrer dans une liaison, le piston du kit Malossi devait être muni d'un alésage d'axe de piston de 16mm.

Le cylindre 270 de Malossi sort de l'usine avec une dimension de compression plutôt prudente.

Par conséquent, le cylindre ne devait être recouvert que d'un joint de base de 3 mm d'épaisseur malgré l'extension de course de 0,8 mm.

Avec le 4 temps, l'essentiel du travail se fait dans la tête, dans le vrai sens du terme.
Ce qui est bien connu avec les zones de canal à 2 temps et l'angle de contrôle, c'est avec la zone de soupape à 4 temps et la levée d'arbre à cames.

Surtout les moteurs 250 et 300 de la gamme Piaggio souffrent, en termes de performances, de la culasse très étranglée que le système modulaire Piaggio utilise de 125 à 300cc.

Il suffit de remplacer l'accélérateur d'usine par le Tête Malossi V4 aiderait déjà beaucoup de GTS250 / 300 à fonctionner plus facilement et à obtenir beaucoup de couple.

Vous pouvez serrer encore plus le plat de 300ccm avec un arbre à cames Malossi.

En comparaison,

une Vespa GTS300 est spécifiée par Piaggio avec 22PS - sur le vilebrequin.
Une fois que tous les chevaux ont parcouru la transmission et la boîte de vitesses, 19 d'entre eux en moyenne arrivent à la roue arrière.

Notre diagramme de banc d'essai montre également les performances de la roue arrière du GP1 de Manuel ...

Un très bon résultat pour la première portée. Peut-être même avec quelques modifications au filtre à air ainsi que Drive encore quelques réalisations peuvent être trouvées.
Une boîte de vitesses plus longue ne pourrait pas nuire au GP1, avec le rapport 125 d'origine, la Vmax est atteinte à 110Km/h. Une puissance suffisante pour pénétrer clairement dans la gamme des 150 km / h est définitivement disponible.
un Entraînement de couple Malossi a déjà été installé. Une réponse plus rapide de l'accélérateur à partir de virages plus étroits et une meilleure accélération résultent de cette mesure - un effet qui ne peut être ressenti que sur la route et qu'aucun diagramme de banc d'essai ne reflète - alors BONNE ROUTE !

Aujourd'hui un très beau Rallye 200 a été présenté sur notre banc d'essai.

Le projet d'obtenir un moteur de tracteur de tous les jours a été bien accueilli ici.

A sert de base Moteur PX200, la vanne rotative dans le boîtier a été subtilement élargie pour plus d'angles d'admission avant le PMH. Le vilebrequin est un Piaggio d'origine Arbre PX200 utilisé qui n'a pas été traité.

Le nouveau 210 Polini aura un carburateur SI26 , et de Piles de vitesse Polini ventilé.

Par le Piles de vitesse Polini le couple disponible augmente très nettement dans la plage de vitesse inférieure. Pour un moteur comparable avec cylindre Malossi sans l'entonnoir Polini "manquant" dans la même plage de vitesse presque 4Nm!

Côté sortie, l'Alu-Polini est alimentée par un Route SIP Supports d'échappement.

À partir du ralenti, il y a beaucoup de couple et de puissance ici.

18 CV à 6000 tr/min et 23 Nm dès 4500 tr/min parlent un langage clair.

Avec une longue Traduction primaire le couple, qui est pratiquement en abondance, peut être étiré et des vitesses élevées peuvent être atteintes à des vitesses relativement faibles.

Très bel appareil !

J'ai noté la ESC saison est juste au coin de la rue et avec lui les préparatifs. Cette année, nous verrons de nouveaux moteurs et véhicules sur les circuits en Allemagne, en France, en Autriche et en Hongrie.

Un moteur K1 typique est apparu sur notre banc d'essai et est vérifié pour ses performances et sa fonctionnalité.

La Règles ESC en conséquence, la course est limitée à 51 mm.
Donc dans ce cas on vient Vilebrequin BGM course 51mm et des bielles de 105 mm sont utilisées.

Celui qui trônait sur l'affaire Polini Evo est de un, avec Matériau de carbone de 0,35 mml converti en 2 volets Membrane Polini , et de Collecteur d'admission Strohspeed ventilé. Pour la préparation du mélange, il y a un 33 Keihin responsable. Pour garder le carter moteur propre, l'air passe à travers un Filtre à air Marchald aspiré. Le très bon débit d'air du filtre Marchald et la très faible perte de puissance qui en résulte dans la plage des pour mille font de ce filtre, qui a fait ses preuves sur la route, également intéressant pour une utilisation en course.
L'allumage se fait via Vespatronic, qui est réglé sur 24-16.

Côté sortie, le K1 est représenté par un Franz chargé.
De bonnes valeurs de couple et des régimes modérés rendent cet échappement très intéressant pour le circuit.

La puissance générée est actuellement toujours sur un couplage XL2 renforcé Arbre intermédiaire DRT Runner transféré, mais plus à ce sujet dans un instant. Maintenant, première discussion sur la courbe :

Dans l'ensemble un moteur Franz typique, entrée Reso entre 5500 et 6000 tr/min, pic à environ 9000 tr/min et surrégime amusant jusqu'à 10.000 XNUMX tr/min.

Avec 11PS à 6000 tr/min dans la montée, il est également assez agréable à conduire.

Avec plus de 20 ch de 7300 tr/min à environ 9700 tr/min, vous pouvez toujours vous déplacer dans la plage de puissance si nécessaire grâce à l'arbre auxiliaire Runner.

Vient maintenant le nœud du problème, l'embrayage se désengage apparemment au couple appliqué ici, à près de 20 Nm, c'est tout simplement terminé. Cela signifie en langage clair, le moteur est ouvert à nouveau et il devient un Couplage Hartz4 installé.

Peut-être que quelque chose changera alors en termes de puissance et de couple.

Même si les performances n'augmentent pas davantage grâce à un embrayage qui ne patine pas, au moins l'usure est stoppée. Car un embrayage à friction est susceptible de brûler en quelques tours sur circuit ou sur route après un voyage à la campagne et peut également entraîner des dommages indirects.

Peut-être pouvons-nous encore trouver le temps de faire un portmap du cylindre.

Hier, notre ami Ercole était de nouveau avec nous avec sa Lambretta D Racer. Vous pouvez trouver l'entrée de blog sur sa première visite avec nous ici. Son coureur a été réglé pour le circuit de Cologne sur le Nürburgring afin que rien ne s'oppose à la course.

La configuration a changé comme suit par rapport à sa première visite : carburateur VSH série 30

La courbe bleue montre le test d'hier et la courbe rouge de sa première visite il y a un an. 1HP de plus de puissance et un meilleur couple ont été le résultat final. Cette Scooter Center L'équipe souhaite bonne chance sur le circuit de Cologne.

Thomas d'Aix-la-Chapelle nous a rendu visite avec un concept de conversion plutôt bizarre sur son Smallframe Moteur

Ici vient du programme Malossi cylindre 172cc utilisé, qui est en fait destiné aux modèles automatiques Piaggio TPH et SKR.
Avec quelques efforts, Thomas a pu mettre le cylindre sur une Vespa Smallframe Ajustez le carter du moteur.

Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet dans le GSF

Certains de ces projets individuels apportent des "améliorations qui aggravent les choses" plutôt douteuses.

Dans le cas du moteur de Thomas, cependant, on peut parler d'une conversion très appropriée.

En comparaison, vous pouvez en voir un au début du diagramme VSP et un typique Smallframe Échappement, le Franz.

Dans l'ensemble, ce sont de très bonnes valeurs qui ne manqueront pas d'être faciles à déplacer sur la route. Il ne doit pas toujours s'agir du Ü30PS, le couple correspondant vous rend également rapide, rapide.

Le quatrième roll-up d'Aix-la-Chapelle a débuté samedi. Les photos officielles sont là ici.

Nous avons saisi cette opportunité et sommes avec les nôtres Fougère d'Argent été là. Pour que nous puissions bien tester notre projet. Avec l'arrivée et le départ et le tour, c'est presque 200km qui ont été parcourus sans aucun problème. Un moteur de tourisme stable avec beaucoup de couple et de puissance.

Vu la météo, tout était vraiment là. J'ai eu de fortes averses sur le chemin. Puis, au point de rendez-vous à Aix-la-Chapelle, il a de nouveau fortement tremblé et a même grêlé légèrement. La première moitié du parcours était conduite sous une pluie battante.

Après la pause, Peter a eu pitié de nous et nous avons été récompensés par du soleil. Ainsi, la grillade finale pourrait être appréciée correctement.

Conclusion : Un grand événement et nous espérons tous le Classic Day le 5.5 mai. à voir à Glessen.

Installation de l'allumage Vespatronic

Le L'installation du Vespatronique nécessite un véritable travail d'interprétation sur le thème de l'électricité.

Pour aggraver les choses, le fait que le schéma de connexion actuellement joint n'est pas correct.

Vous trouverez ici la Vespatronig et un grand choix d'allumages Vespa

Si vous deviez en croire le schéma électrique, il vous suffirait de mettre ensemble la masse et la tension d'excitation puis de les redistribuer sur les connexions 1 et 2 du CDI.

A partir de la plaque de base d'allumage, il est bien sûr correct de connecter rouge / noir à -1- (la fente la plus large), à ​​nouveau connecté au vert du faisceau de câbles et bleu à -2- (la fente la plus étroite), connecté au noir de le faisceau de câblage.

Il existe un grand risque de confusion dans le décodeur câble, où différentes couleurs doivent être réunies. Nous avons fourni tous les câbles sur lesquels il y a de la tension lorsque les connexions enfichables sont desserrées et que le moteur tourne. La connexion à la terre ne présente aucun danger potentiel et peut être équipée d'une prise.

Pour ne pas confondre les deux liaisons câblées tension d'excitation et alimentation de bord, qui sont chacune équipées d'une prise, vous pouvez mémoriser "mer bleue sous soleil jaune" - eh bien - en pratique ça marche...

Nous plaçons la plaque de base d'allumage sur le dernier des deux marquages ​​à titre de test.

Dès que nous avons mis toute la gloire dans la boîte à câbles et que la roue polaire est remontée, nous démarrons le moteur pour vérifier le calage de l'allumage.

Nous avons déjà déterminé et tracé les marquages ​​pour l'OT et à partir de l'OT 25° au préalable au moyen d'une mesure d'inversion.

Flashé brièvement.

L'allumage est à 25° à 2000 tr/min-1, un bon point de départ pour un essai sur banc d'essai.

L'objectif était d'avoir un moteur de 25 ch, mais regardez le schéma par vous-même.

Sans filtre à air, le jet principal 148 était toujours OK, avec le filtre nous avons dû installer un 145 et déplacer l'aiguille NAPE par un clip à la 2ème position à partir du haut.

19PS à 6000rpm-1 et 25Nm parlent un langage clair. Même à 8600 tr/min-1 il y a encore plus de 20Nm et 25HP sur la roue arrière. Avec cette plage de puissance, il ne devrait pas y avoir de problème de connexion de vitesse. Malheureusement sympa…

Pour avoir une idée de la vitesse à laquelle toute la charge pourrait être au final, nous effectuons une autre course, HP contre km / h.

A 140Km/h il y a encore du 24PS disponible...

Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mission accomplie?

Il ne nous reste plus qu'à attacher les pièces restantes et c'est parti pour un test pratique...

"Dernière minute" Dennis a son Polini Evolution avec nous sur le P4.

Les données clés du moteur :

Carburateur PWK38

Vilebrequin BGM 54mm

Allumage Vespatronic

L'échappement Falc repousse la bande utilisable vers l'arrière. La performance de pointe légèrement plus élevée du Falc est due au niveau de vitesse inférieur et au couple plus élevé résultant du Grande Bertha l'opposé de. On peut se demander si la puissance supplémentaire de 1,3 CV du Falc sera alors payante….

Les performances et l'entrée de couple nettement plus précoces montrent le caractère typique de la Big Bertha. Les performances plus élevées avant le début de la résonance rendent le Bertha de loin moins agressif que le Falc, qui dépasse les 800 tr/min-1 plus tard et a plutôt l'impression de sortir de la cave.

Voici les valeurs absolues des deux systèmes :

Falc : 33,5 HP à 10245 XNUMX tr/min-1 // 23,2 Nm @ 9954 tr/min-1

Berthe : 32,2 CV @ 9305U/min-1 // 24,6 Nm @ 9150 tr/min-1

Falc : 20 HP à 7600 XNUMX tr/min-1

Berthe : 20 CV @ 6800U/min-1

L'objectif est lentement en vue.

Fixez les câbles de changement de vitesse...

Avec les tétons de serrage, vous devez utiliser la variante avec plaques de pression. La plaque en laiton n'endommage pas le câble et peut être réutilisée. Dans un souci de simplicité, nous équipons la Silver Fern d'un jeu complet d'écrous de serrage et de vis de réglage.

La position neutre est facilement visible d'en bas sur le guidon lorsque les câbles sont installés, les marquages ​​doivent être superposés afin que la position neutre soit correcte plus tard sur le couvercle du guidon.

Commutateurs ? Très bien - maintenant les freins.

La purge ou le remplissage d'un système de freinage hydraulique est déterminant pour les performances de freinage ultérieures. En raison du petit diamètre du piston de la pompe à main, l'air dans la conduite de frein se ferait sentir comme un levier inconfortablement grand.

Sauf si le liquide de frein n'est pas propre à la consommation, il a également la capacité d'attaquer la peinture et de récupérer l'eau. Par conséquent, vous devez changer le liquide au moins tous les 2 ans et nettoyer immédiatement les zones mouillées avec un nettoyant pour freins.

Nous fournissons également la ligne flex en acier avec les banjos correspondants.

Dès que la conduite de frein est posée, le vase d'expansion de la pompe peut être rempli et le frein peut être purgé.

Dès que le système est exempt d'air, vous pouvez toujours fixer le levier de frein avec une courroie de tension. En conséquence, les pistons de frein de l'étrier de vos joints glissent dans la bonne position et vous obtenez un point de pression plus précis.

La connexion à l'asphalte est faite avec le nouveau Continental Twist, de sorte que le freinage et la puissance du moteur arrivent correctement sur la route. Fais attention! La torsion a un profil orienté vers la direction de course.

Un composé de caoutchouc toutes saisons et la profondeur de bande de roulement supérieure à la moyenne font du Conti un bon compagnon sur la route.

Dans le département châssis, les amortisseurs BGM-Pro garantissent que tout fonctionne sur la bonne voie.

Avec de nombreuses options de réglage, les amortisseurs couvrent tous les domaines. D'une opération solo sportive à un tour à 2 avec bagages.

Frein, changement de vitesse - tout dessus.

Maintenant, cela devient passionnant - nous nous préparons pour le banc d'essai.

À partir des jeux de buses, nous vissons rapidement une buse à jet avec une buse auxiliaire 48 et une buse principale 148 dans le Keihin.

Ensuite, place au rôle.

Demain, nous rangerons soigneusement les câbles du Vespatronic et les tuyaux de trop-plein du Keihin.

Et puis, oui, même nous sommes curieux de savoir ce que le moteur peut faire...

Jusque là…

Alex

La Silver Fern a besoin d'un nouveau système de freinage.

Nous utilisons pour cela un frein à disque LML complet. Un garde-boue T5 doit être monté sur le nouveau tube de direction. Le garde-boue T5 étant un peu plus petit, il est nécessaire de déplacer le support sur le côté.

Le support existant est donc retiré et le point sur lequel il doit être soudé est préparé.

Nous amenons le support avec le garde-boue dans la bonne position.

Une fois que le support est à nouveau fermement connecté au tube de direction, nous préparons le trou pour la conduite de frein tressée en acier.

L'alésage est élargi à 9 mm afin que les connexions de la conduite de frein passent à travers.

Nous trempons toujours le tube de direction dans un noir mat à la mode, nous espérons que la nouvelle palette de couleurs ne déséquilibre pas trop le concept de couleur sophistiqué de la Silver Fern.

Pendant que la peinture sèche, passons aux roulements de la tête de direction.

Des outils spéciaux sont nécessaires pour retirer les anciennes coquilles.

Avec l'assiette...

vous entrez dans l'espace entre le coussinet inférieur et le siège.

L'outil pour la coquille de roulement supérieure garantit que la coquille ne bascule pas dans le tube de direction et n'élargit pas le siège sensible lorsqu'elle est retirée.

Lorsque les anciennes coques sont retirées, les nouvelles peuvent être équipées d'un outil d'insertion.

Le tube de direction est encore en train de sécher. Par conséquent, nous nous tournons seulement maintenant vers le guidon.

Le guidon doit être préparé en conséquence pour le support de pompe de frein.

Nous procédons étape par étape.

Couper en premier...

... puis fraiser pour correspondre.

Nous échangerons la pompe de frein Nissin fournie contre l'un des modèles Vespa S / LX actuels.

La raison en est le diamètre du piston plus petit, la pompe Nissen est disponible dans le classique
Format 1/2 pouce donc, avec un diamètre de piston de 12,7mm, alors que la pompe de la Vespa S est équipée d'un piston de 11mm.

Le diamètre du piston plus petit permet une puissance de freinage plus élevée avec moins de force manuelle.

La plus grande course du levier due à la réduction hydraulique plus petite conduit à une meilleure contrôlabilité.

L'adaptateur et la pompe doivent être légèrement ajustés.

Entièrement assemblé, il donne une image très agréable.

Une fois le traitement terminé, le guidon est également adapté au nouveau concept de couleur et "brille" bientôt en noir mat.

Le tube de direction est maintenant sec. Une fois le garde-boue monté, le bas
Ouvrir le coussinet et le couvercle anti-poussière.

Le tube de direction est ensuite inséré avec beaucoup de graisse pour les roulements.

Celui-ci…

nous remplaçons par un ensemble de trains neufs de qualité Piaggio.

Pour le câble d'accélérateur, nous utilisons un câble d'accélérateur universel, le câble d'origine Piaggio est malheureusement trop court pour le 28 Keihin.

Une fois tous les câbles enfilés et les câbles des interrupteurs posés, le guidon est placé sur le nouveau tube de direction. Nous devons encore trouver quelque chose au sujet des conduites de gaz. Le rouleau à gaz d'origine serait même suffisant pour ouvrir complètement le 28er, mais vous devriez vérifier le mouvement "robinet ouvert" au moins une fois.

Cela donne 2 solutions.

D'une part, les poignées d'accélérateur rapides sont préférées, elles donnent une touche sportive.

Cependant, si vous préférez une apparence sobre, vous feriez peut-être mieux d'opter pour une solution très peu coûteuse.

Pour certains c'est du vieux chapeau, la poulie avec butée.
Il n'est pas nécessaire de monter un tube de gaz adapté pour un accélérateur rapide et le guidon reste symétrique.

En raison de la conversion en système de freinage entièrement hydraulique, il n'y a plus de câble de frein traversant le tuyau de gaz, nous pouvons donc choisir librement la butée du rouleau en positionnant la vis.
Cependant, si un câble de frein continue de passer dans le tuyau de gaz, vous êtes généralement obligé de percer de nouveaux trous pour la goupille fendue attachée à la poulie.